近期,同興公司軋鋼廠在軋線精軋區(qū)實(shí)施夾送輥改造,精整軋輥利用率提高20%,年降低精整軋輥使用成本10萬余元,提高了工作效率,為同興公司的治虧創(chuàng)效工作做出喜人成績(jī)!
說起夾送輥的改造,大家由衷佩服由機(jī)動(dòng)車間主任薛山林、電氣作業(yè)長(zhǎng)薛偉鋒和電工柳三武組成的三人改造小組。
同興軋鋼廠的軋線原來設(shè)計(jì)有夾送輥設(shè)備,但夾送效果不明顯,軋鋼生產(chǎn)過程中最后一根鋼上送不到冷床上,使用過程中增加了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度,更重要的是不穩(wěn)定,故障多,整個(gè)軋線的生產(chǎn)效率受到影響,運(yùn)轉(zhuǎn)下來,產(chǎn)量不升反而降低,同時(shí)增加了人員成本。
今年6月份以來,生產(chǎn)順暢,但如何進(jìn)一步降成本牽動(dòng)著機(jī)動(dòng)車間主任薛山林的心,他看著棄用的夾送輥技術(shù)心里著實(shí)著急,為什么別人手里的先進(jìn)技術(shù)到了我們這里就不行了,我們能不能根據(jù)我們的實(shí)際情況改造一下,把先進(jìn)的技術(shù)用起來?于是帶著這個(gè)問題,他和車間的骨干力量薛偉鋒、柳三武三人經(jīng)過反復(fù)研究討論10多次,每天現(xiàn)場(chǎng)觀察及測(cè)量記錄數(shù)據(jù),并通過閑暇時(shí)間搜集查閱大量相關(guān)資料,相互交流,最終確定了改造方案。經(jīng)過20多次試驗(yàn)和改進(jìn),夾送輥改造最終改造成功。改造后,冷床倍尺穩(wěn)定,最后一根鋼也按照預(yù)計(jì)到達(dá)指定位置,極大地減少了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,經(jīng)測(cè)算,精軋軋輥生產(chǎn)周期可由原來的4個(gè)月增加至5個(gè)月,年可節(jié)約成本10余萬元。改造中最有意思的是,當(dāng)方案成熟時(shí),薛三林才向軋鋼廠申請(qǐng)了改造計(jì)劃,軋鋼廠廠長(zhǎng)問他為什么不提前說出改造思路,薛三林謙虛的說:“我們當(dāng)初也只是一個(gè)想法,想著想著,試著做著,就成功了。”(劉 水)